新聞公告
經(jīng)過近兩年的觀察驗證,2020年10月完成的寶鈦集團3300mm寬厚板軋機輥系穩(wěn)定性改造非常成功,軋制的板材板形得到大幅改善,使這臺具有近百年歷史的寬厚板軋機煥發(fā)了新的活力,為公司創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益。
3300mm寬厚板軋機是上世紀(jì)九十年代以廢鋼價格從德國買回來的二手設(shè)備,安裝投產(chǎn)以后一直用于鋼及復(fù)合板中厚板材生產(chǎn)。近年來,作為主力軋制設(shè)備為公司加工了大量的鈦及鈦合金板材,由于軋機老舊精度不高,軋制的板材板形及成品率和1200mm軋機相比有較大差距,因質(zhì)量問題一直制約著產(chǎn)量的提升,公司不得已花巨資新上1850mm軋機以解決寬幅板材軋制質(zhì)量和產(chǎn)能問題。
2020年3月,3300mm軋機壓力傳感器反復(fù)損壞影響生產(chǎn),由于ABB公司每臺壓力傳感器報價60萬元,但使用壽命只有三個月,反復(fù)損壞造成了大量經(jīng)濟損失。寬厚板公司報請設(shè)備主管部門資產(chǎn)設(shè)備部組織專家對軋機及傳感器進(jìn)行了故障診斷。經(jīng)過現(xiàn)場觀察分析,技術(shù)總監(jiān)張文政發(fā)現(xiàn),壓力傳感器工作時受力狀況不好,除了承受垂直方向的軋制壓力以外,工作輥軋制時不穩(wěn)定造成壓力傳感器在水平方向反復(fù)受力,在一定周期內(nèi)產(chǎn)生疲勞斷裂。
原因找到后,寶鈦集團資產(chǎn)設(shè)備部和寬厚板公司設(shè)備檢修團隊一起查閱資料制定檢修方案,按照有關(guān)專業(yè)書上工作輥傳動四輥軋機軋輥穩(wěn)定性原理,參照1200mm軋機工作輥,設(shè)計了3300mm軋機工作輥輥系穩(wěn)定方案,通過對軋機機架窗口尺寸的精確測量,人工修磨襯板反復(fù)試裝軸承箱。經(jīng)過近三個月的艱苦工作,最終于2020年10月份完成了輥系穩(wěn)定性的調(diào)整。在可逆軋制的過程中,工作輥側(cè)向間隙得到了消除,工作輥沒有了以往水平方向的擺動,壓力傳感器受力情況得到改善,經(jīng)過兩年運行至今再未損壞;軋制時工作輥穩(wěn)定且輥縫鎖死,避免了工作輥軸線交叉產(chǎn)生板材波浪和橫向厚度尺寸超差,軋機的工作精度相比軋機安裝投產(chǎn)三十年來有了質(zhì)的提升,軋制的板材板形得到大幅改善,為后續(xù)的矯直和修磨工序減輕了壓力,大幅提升了板材的質(zhì)量和產(chǎn)量。
通過對3300mm軋機目前的技術(shù)狀況的分析,寶鈦集團資產(chǎn)部主任張文政表示,本次工作輥輥系穩(wěn)定系統(tǒng)的調(diào)整,提高了軋機工作精度,改變了以往寬厚板軋機只能“吃粗糧”“干粗活”、出低端產(chǎn)品的局面,產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能大大提升,加之近十年來對寬厚板軋線的不斷投入,包括機前延伸輥道、高壓水除鱗設(shè)備、步進(jìn)式天然氣加熱爐、輥底式電加熱爐,以及后部精整線分段壓下式寬幅矯直機、臥式酸洗線等設(shè)備的全部投產(chǎn),整個軋線的設(shè)備配置已達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。
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